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第二章 奠基階段

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第二章 奠基階段

1949~1957年)

中華人民共和國成立后,開始全面恢復國民經濟建設。軸承行業首先是瓦房店軸承廠在困境中恢復生產,隨后進行了擴建新建,擴大規模。朝鮮戰爭爆發后,瓦軸部分北遷哈爾濱建廠,“一五”時期又進行了首次擴建。上海的私營小企業通過改組改造和結構調整,企業生產經營取得一定發展。在“一五”期間,國家還興建了156項重點工程之一洛陽滾珠軸承廠,同時遼寧、吉林、山東和天津等省、市,興建了一些中型軸承企業。上述一切,

為今后我國軸承工業發展打下了一定的基礎

第一節 恢復生產 改組改造

國民經濟恢復時期,我國機械工業由中央人民政府重工業部管理。195287,中央人民政府第一機械工業部成立。19531,一機部組建汽車工業管理局(六局),軸承工業歸屬汽車工業管理局領導,制定了我國軸承工業發展規劃,積極組織恢復生產,改組改造。

一、瓦房店軸承廠在困境中恢復生產

1948年初,東北全境即將解放,各工廠、礦山都在迅速恢復生產,軸承的需求量猛增,但是,瓦軸面臨著彈盡糧絕的處境。其原因是該廠在日偽時期,日本資本家為了壟斷技術,生產軸承用的配件鋼球和保持架從日本運來,在中國只生產套圈,進行組裝。當時庫存的鋼球和保持架已經用完,再加上多年的戰爭破壞,抗日戰爭勝利后,蘇軍拉走了三分之二的好設備,全面恢復生產因難很大。                                       

圖2-1 工人研究試制鋼球圖2-1 工人研究試制鋼球

為了盡快恢復生產,東北人民政                

府于1949年對瓦房店滾珠軸承廠投資總額1689328公斤高粱米,用于擴

建廠房等設施,調撥軸承生產專用設備增加軸承生產設備能力。瓦軸廠

黨組織發動群眾,自力更生,自己設計制造軸承專用設備,解決生產不配套的難題。

瓦軸試制鋼球和保持架,全廠掀起了技術革新高潮。1948年該廠雖然試制成功了筐形保持架,但勞動強度大,質量不好。為此,組織了有豐富機械加工經驗的同志參加的浪型保持架攻關組。經過四個多月設計,反復試驗和改進,第一批浪型保持架終于在19499月制造成功。以宋世發、金德源為首的鋼球研制小組查找資料,琢磨加工原理,首先自制出一臺小銼扳,進行了反復試驗,終于使鋼球初步成型。但是,圓度總達不到使用標準。后來,他們從兒童用手搓球的玩耍中得到啟發,修復安裝一臺殘缺破損的立式磨球機,摸索到了三點接觸磨削的原理,經過幾十次試驗,19498中國第一粒鋼球試制成功。隨后又試制出5個規格的鋼球并投入小批量生產。

19499,610為代表型號的中國工業軸承在瓦房店滾珠軸承廠誕生。宋世發、金德源、馬洪圖徐萬雙等同志,為中國軸承工業的發展做出了突岀貢獻。宋世發被評為廠特等勞動模范,省特等勞動模范,獲得東北人民政府工業部授予的一等獎章,后來還被評為全國勞動模范,并代表中國第一代軸承工人參加了第一次全國勞動模范代表大會。其余三人被評為廠特等勞動模范。

朝鮮戰爭爆發后,瓦軸廠大部分搬遷到哈爾濱后定名為東北機械工業管理局第14廠,留在瓦房店的部分為瓦房店分廠,尚有陳舊設備233,

開動的只有139,職工500多人,崔家田任分廠廠長。由于搬遷造成設備不配套,工廠再度面臨停產。在這種極其困難的條件下,為了盡快恢復生產,瓦房店分廠首先開辦了軸承行業第一期技術工人培訓班,從小學畢業生、初中生中招收學員138,分四個班,學五個專業,這是瓦軸培養的我國第一代有文化有技術的軸承工人。

在培養新工人的同時,組織力量對陳舊設備進行搶修。共修復改造老設備60余臺,制造了串桶機,鋼球自動檢查機,鐵扳切斷機,特種車床,工具磨床等設備30多臺。重新調整了工藝路線,使分廠在較短的時間內恢復了生產。到1952年設備已經發展到238,職工1299,軸承生產達126個品種,產量26.1萬套,平均重量0.59公斤,工業總產值23萬元。同年10,經東北人民政府批準,瓦房店分廠獨立,定名為東北工業部機械工業管理局第24廠。為了加強國家計劃管理,1953年該廠被劃歸一機部汽車工業管理局領導,1954年又改名為瓦房店滾珠軸承廠。

二、瓦軸應急北遷,建立哈爾濱軸承廠

19506,朝鮮戰爭爆發。為了保存我國唯一的軸承專業生產廠,6月末,東北人民政府密令工廠停止一切基建施工,立即著手北遷。瓦軸指派崔家田等7人赴哈爾濱、齊齊哈爾等地選新廠址,最后確在哈爾濱香坊區。10月17日,東北人民政府工業部機械工業管理局傳達瓦軸遷

圖2-2 哈爾濱軸承廠舊址圖2-2 哈爾濱軸承廠舊址

廠的命令,1026,開始搬遷。共搬遷各種設337臺、成品軸承420噸、半成

456噸、鋼材2000余噸,隨遷職工600余人,整個搬遷工作僅用了一個半月的時間。

 

 

 

 

 

 

 

 

瓦軸北遷,正值隆冬季節,東北天寒地凍,冰天雪地。瓦軸廠職工在廠領導的帶領下,冒著零下30-40℃的嚴寒,手拉肩扛,裝卸設備和原材料。工人宋世和就是在搶運設備中,獻出了寶貴的生命。

瓦軸部分北遷哈爾濱,選擇有鐵路專線,有發展空間的香坊區建廠。為了盡快開工生產,將原制粉廠火磨樓及一些庫房、板棚等設施,因陋就簡地進行維修改造,其中把一區火磨樓的木板地改造成鋼筋水泥地面安裝了磨床,作為磨工車間;一個磚瓦庫房安裝了皮帶吊杠車床,作為車工車間;原庫房為鋼球和保持架車間;平房改造成工具和機修車間;五層樓下改造成熱處理車間。

經過四個多月的艱苦創業、日夜奮戰,一個新的軸承專業生產廠在哈爾濱誕生。19511月定名為東北機械工業管理局第14廠。1951415日全面正式投產,當年生產軸承37.14萬套,產值達298.8萬元。到1952年底全廠發展到13個科室5個車間,總建筑面積2.9萬平方米,其中生產面積1.28萬平方米,職工由600多人增加到2019,各種設備400多臺,工廠已初具規模。19539月隸屬一機部汽車局,改名427,19573月又改名哈爾濱滾珠軸承廠。

在遷廠建廠階段,哈軸廠共生產各類軸承914,總產量158.7萬套,工業總產值847.6萬元,為國民經濟的恢復和發展做出了一定的貢獻。

三、上海軸承行業的改組改造

在國民經濟恢復時期,上海軸承行業的企業包括老廠改造和新廠組建兩個方面。

首先,對上海軸承老廠諸如秦福興機械廠、秦福興五金軸領鐵工廠、金昌鐵工廠(1946年更名為寶豐機器廠)、榮泰新機械廠以及金興軸承廠等,經勞資協商和民主改造,職工人數得到擴充,建立了新的工廠管理機制,生產經營也得到一定程度的發展。

其次,在國民經濟恢復的推動下,上海一批新軸承工廠,諸如上海汽車軸承廠、中心軸承廠、華聯汽車材料制造廠等專業軸承廠以及專門鍛打軸承套圈毛坯的打鐵鋪也相繼開辦。

50年代初,上海開辦的軸承套圈鍛打鐵鋪,有大華鋼板店、永興鐵鋪、健康鐵工廠、大元機器廠,但規模都較小。

經過三年恢復性發展,1952年末,上海軸承行業的就業人數增加到272,軸承產量23萬套,產值52.5萬元,利潤24萬元。

第二節 擴建新建 結構調整 打造基礎

在第一個五年計劃時期,國家對軸承工業的發展提出了新的要求,不僅在產量上,而且在品種上、質量上,都要積極為機械工業配套服務。不僅生產一般軸承,而且要生產軍工等精密軸承。

一、瓦房店軸承廠擴大生產規模

“一五”期間國家先后撥給瓦軸基建資金1034萬元,對瓦軸進行了擴建。到1957,工廠占地面積從1952年的221894平方米擴展到338641平方米,建筑面積由35000平方米發展到68515平方米,設備由303臺增加到504臺。職工人數由1299人增加到2764人。

在“一五”期間,瓦軸根據國家建設需要,先后試制成功鐵路機車軸承、軋鋼設備用的雙列圓錐滾子軸承、重型機械和石油工業用的中型球面滾子軸承及推力軸承新產品,填補了國家空白。在此期間,還投資560多萬元,建成了年產軸承70萬套、單重23公斤的軸承生產線。瓦軸從1954年下半年開始推行標準化工作。首先從工具的系列化設計著手,組織技術人員按系列化、通用化的原則,共設計出34種類型1866種。另外還改進推廣了多項新工藝,如對向心球軸承保持架,采用一次鉚合;大型套圈淬火實行旋轉冷卻;筐型保持架沖模上刃改為磨削加工等30多項。這些新工藝的推廣使用,提高了產品的質量和效率,節約了原材料,降低了

成本。

1956年又建立了中央試驗室,配備了齊全的試驗儀器和裝備。還健全了適應生產需要的中央計量室,為保證產品質量提供了有力的條件。

在此期間,為了改變軍用軸承供應以蘇聯進口為主的狀況,1955年瓦軸充分利用民用軸承的各種條件,克服各種困難,共完成坦克軸承16195套的試制任務。

瓦軸因擴大了規模,提前一年多時間就超額完成了第一個五年計劃規定的各項指標。到1957年軸承品種從1952年的126個發展到34,軸承產量從26.1萬套發展到125.6萬套,總產值從223萬元增加到2443萬元。

二、哈爾濱軸承廠首次擴建

為了適應國民經濟發展的新形勢,1953年哈軸提出了擴建年產630萬套軸承的設計方案。當年動工擴建,1957年先后建成磨工車間、鍛工車間和物理化驗室,職工達到3400,設備550臺。

“一五”期間,哈軸在蘇聯的幫助下,對計劃編制、產品設計、工藝裝備、企業管理等方面,都有較快的改進和提高。

1953,抗美援朝期間,哈軸接受了修理航空發動機軸承的任務,在產品車間為空軍修理蘇制米格15等飛機用的航空發動機主軸軸承、陀螺儀表軸承。在沒有正式產品圖紙和確定的加工工藝的情況下,他們按照需要修理的實物,研究確定修理方法。經過精心修磨、拋光,進行嚴格的酸洗檢查,保證了修配軸承質量,同時也積累了不少經驗,為生產軍用產品打下了基礎。從1955年開始,該廠在民品車間試造軍品,先后試制成功了航空發動機軸承、陀螺儀表軸承等。后經擴建成立了軍品車間,不斷滿足軍用任務日益增長的需要。

1953年以前,該廠只能生產G級球軸承。19533,開始試制D(當時精度等級為蘇聯的A)精密軸承。在試制過程中,首先從改進磨加工工藝入手,使套圈磨加工從一次循環改為兩次循環,精磨后增加回火終磨,并相應提高平面、內外徑、溝道磨削的精度;其次采用橡膠砂輪磨削,使溝道光潔度從8級提高到9級。19537,終于試制成功D305軸承,經有關部門檢測,各項技術指標完全合格。通過不斷地開發和總結,摸索出了套生產精密軸承的工藝,相繼試制成功了D級單列向心推力球軸承、雙列圓錐滾子軸承和單列圓柱滾子軸承新產品,并投入批量生產。

圖2-3 哈爾濱軸承廠圖2-3 哈爾濱軸承廠

1956年該廠成立了主導設計科,配備和充實了工藝人員,初步建立了合理的工

藝流程。通過這次擴建,改造原有的舊

設備,又引進蘇聯的專用設備和技術,使

工藝裝備水平有了較大提高,如車工有

了半自動車床、磨工有了擺頭磨、鍛工用平鍛代替了自由鍛、煤爐加熱淬火逐步被鹽浴爐和電爐淬火所取代、試制成功膠布管保持架等等;同時還建立了軸承試驗站,在軸承行業中較早開展軸承壽命試驗。工藝裝備水平和試驗技術的改進和提高,進步促進了新產品的開發,推動了工廠的全面發展。

1955,國家批準哈軸為重點擴建單位之一,列入156項重點工程,年生產綱領1041萬套軸承。

“一五”期間,哈軸累計生產軸承1658.1萬套,累計軸承品種225,工業總產值18352.7萬元,上繳利潤5272.8萬元。

三、上海軸承行業的兩次結構調整

()第一次經濟結構調整

1953年是我國執行第一個五年計劃的第一年,全國開始了大規模的經濟建設。國家在實施對私營工商業社會主義改造和“加工訂貨統購包銷”政策的同時,對軸承制造業的軸承產品精度與性能、材料質量及交貨期都提出了明確的收購標準和要求。為此1953-1954年間,上海軸承行業通過“私私聯營和劃塊聯營”,實施了以企業組織結構調整和生產協作關系組建為基本

 

 

 

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